进入2025年,双氧水车间紧紧萦绕“降本增效”工作,全员设置“过紧日子”思想,谋在先、干在实,从降低出产成本着手,深度挖潜,多点发力,找准降本“幼隐语”,打出增效“组合拳”。
咬紧牙关战隆冬
在双氧水出产工艺中,脱盐水必不成少。保系统安全的配酸、产品浓度节造、纯化工序的树脂柱再生、活性炭尾气吸附机组的排水蹬纂安全环保有关的指标调控都跟“水”有关,也给双氧水车间冬季安全出产带来挑战。
为了“遇水而安”,车间经营在前,针对冬季运行中的幽微环节,优化调整系统运行,加大安全隐患排查力度,通过梳理往年防冻防凝点,沉新美满增长伴热管线200余米,先后4次组织“冬季四防”专项推动会,对属地领域的设备、管线进杏装会诊切脉”,将每台设备、每条管线的防冻保温工作落实到班组、细化到幼我,落实防控措施,真正做到无死角、无遗漏。同时造订冬季巡检重点,优化巡检路线,遇到极寒气象提高巡检频次,关键设备专人监督管控,治理人员每天必须至少两次现场放哨防冻,一系列强有力的措施,为双氧水装置冬季安全出产提供了有力保险,并获得优良成效。

节支创效有活力
三分部署,七分落实。为保障降本增效执行规划落地有声、获得实效,双氧水车间积极施策,既出实招也出巧招,把闪闪发光的“金点子”转化为岗位上的现尝试动,融入日常操作中。
双氧水出产过程中必要定期更换白土床氧化铝。每一次更换后白土床的沉新投用,对于双氧水系统来说都是一次操作上的考验。新更换的氧化铝不成预防线会夹带粉末,若是进出口流量偏大,这些氧化铝粉更容易随着工作液带入系统中,对不变运行产生不利影响,严沉时可能会造成氧化塔双氧水分化。为了预防这一问题产生,双氧水车间组织班组人员不休集思广益,持续优化白土床投用操作步骤。从最初单一的扒卸、装填氧化铝,到装填过程中增长风机,一壁装填一壁抽氧化铝粉末,再到后来的先浸泡、再洗濯、再投用,操作步骤固然越来越多,成效却也是越来越好,逐步实现更换氧化铝后无颠簸投用白土床。

废工作液再回收
在降本增效的征途中,双氧水装置不仅在“降”字上精耕细作,更在“回”字上追求创新突破,坚定“人人都能降成本,处处都可降成本”的工作思路,多角度动手,不休推动优化系统操作节造,执行工作液、氧化残液回收等挖潜项目,通过二次静置分层回收、优化流程等措施,在保障系统安全运行的前提下每年降本300余万元。其中,蒽醌单耗不仅创出汗青最好水平,并且显著低于国内同工艺双氧水厂家单耗。
在双氧水出产过程中,带有工作液的闪蒸水分原来只能排入废工作液储槽,经过回收、洗濯后再打入系统。工艺班组进行自主改善,在闪蒸罐底部排液阀门增长四通切换阀组,将闪蒸排液流程直接引入氧化液受槽。项目执行后每班削减回收工作液约17m?,其中废水占比80%,可洗涤回收工作液占比20%,一年下来能够降本20余万元。
降有方,增有效。在双氧水装置出产一线,创新行动层出不穷,长效机造不休美满,一张张成就单熠熠生辉,极大地提振了团队士气,他们正以“加快度”奋力冲刺年度出产工作指标,为装置“安稳长满优”奠定坚实基础。